根據故障現象分析,柱塞泵損(sǔn)壞的可能原因是:柱塞(sāi)泵吸油真空度過高,滑靴與斜盤分離;柱塞泵回(huí)油不暢(chàng)導致(zhì)柱塞泵內(nèi)部壓(yā)力高。柱塞泵本身存在質量問(wèn)題。由於液壓(yā)油溫度過高,降低了液(yè)壓油的粘(zhān)度和潤滑(huá)性能,不能滿足柱塞泵的要求。根據分析結果,進行以下調查:
,選擇同類型、同批次的移動式(shì)電站,對其柱塞(sāi)泵的抽油真空度、泵(bèng)殼壓力和連續運行時的油溫(wēn)進行測試,均(jun1)在正常範圍內。
其(qí)次,要求供應商調查同一批柱塞泵在其他移動電站的使(shǐ)用情況。沒有(yǒu)發現幾台柱塞(sāi)泵連續故障,從而了柱塞泵本身的質量和性能(néng)問題。
然後,我們對這批設備使用的液壓油進行了調查,了解到這批設(shè)備冬季在東北地區運行,並添加了L-HS32低凝抗磨液(yè)壓油(yóu)。
後,對四套設備的液壓油樣品進行了測試。結果表明,品牌液(yè)壓油粘溫係數低,添加劑少,抗磨(mó)性差,雜質含量高。此時,可以(yǐ)確定柱塞泵早期損壞的主要原因是使用了劣質液壓油。
我們修理或更新了損壞的柱塞泵,清洗了液壓油箱和油路,並在主(zhǔ)回路(lù)上增加了一個過濾精度(dù)為10μm的(de)回油過濾器。之後,隨後裝複試運行,正常。